连日来,长通公司线缆车间牢固树立过“紧日子”思想,从产品原材料入手,盯关键、抓重点、出实招,全力推进挖潜增效见行见效。
——持续做好电阻富余量攻关。线缆车间分析寻找降低电阻提升铜材利用率的关键要素,制定改进措施并严格跟踪落实。通过不断优化控制工艺标准和操作规范,全面验证拉制、绞制工序模具公差,优化导体加工环节工艺条件控制标准,统筹解决了单丝超差和直流电阻瓶颈问题。截至目前,导体电阻富余量较年初压减28.4%。
——持续做好提效率降成本。面向一线操作人员开展操作标准、控制要点示范培训,引导操作人员养成良好操作习惯。分析、总结、改善和固化管控措施,系统维修保养设备;对2号泵房进行技术改造,减少纯水和润滑油的补充,延长谷电生产时间,持续做好节电工作。今年以来,共拉制2.53mm铜单丝2207.23吨,降低铜材加工费15万元。
——持续推动技改落地见效。与装备保障中心紧密配合,对1+1挤塑机进行全面改造升级。紧盯生产过程质量成本控制要点,积极开展设备调试和产品试制,成功实现1+1挤塑机生产架空线。截至目前,1+1挤塑机生产各类10kv架空线464.351公里,与交联生产线生产相比,节约材料费和能源费24.3万元。